بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 172

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOAET-24-1_005

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق باتوجه به اهمیت کنترل بردار پیشران نازل های اریب، اثرات تزریق ثانویه بر میزان انحراف جریان خروجی از نازل اریب همگرا - واگرا در شرایط فرا منبسط به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از سه نازل اریب با زاویه اریب ۲۵، ۴۵ و ۶۵ درجه استفاده شده است. همچنین برای کنترل جهت جریان خروجی از نازل، یک مجرای همگرا برای تخلیه جریان ثانویه به صورت عمود بر راستای مرکزی نازل در موقعیت ۰.۸ طول واگرای نازل نصب شده است. اثرات تغییر فشار سکون نازل اصلی و جریان ثانویه به همراه تغییر زاویه اریب نازل، پارامترهای اصلی مورد بررسی در این تحقیق می باشند. میزان انحراف جریان خروجی از نازل در شرایط مختلف از تصاویر سایه نگاری انجام شده، استخراج و نتایج آن ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد نازل های اریب با زاویه اریب پایین همراه با تزریق ثانویه بسیار مناسب بوده و میزان کنترل جریان در نازل های اریب تا زاویه ۴۵ درجه ، بسیار مطلوب تر از نازل های با زاویه اریب بالا می باشد. با افزایش زاویه اریب ، عملکرد نازل به شدت کاهش یافته، به طوری که میزان کاهش انحراف جریان در نازل اریب ۴۵ درجه نسبت به نازل اریب ۲۵ درجه نزدیک به ۳ درصد بوده در حالی که این انحراف در نازل اریب ۶۵ درجه تا ۸۳ درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد حججی

استادیار هوافضا، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سید محمد حسین رضوی دهکردی

استادیار هوافضا، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سیدعلی حسینی

مرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مصطفی پورمحمدی

مرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

محسن نوروزی

مرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M. Babaeyan and M. Hojaji, "Experimental investigation of the penetration ...
  • Fleeman, E. L., “Tactical missile design,” American Institute of Aeronautics ...
  • R. D., Guhse, “An experimental investigation of thrust vector control ...
  • L. Li, et al., “Evaluation of fluidic thrust vectoring nozzle ...
  • J. Wu and T. H. New, “An investigation on supersonic ...
  • D. M. Mokhtari Hojaji and M. Afrand, “Experimental investigation of ...
  • D. Mokhtari, “Experimental study of effect of obstacle presence and ...
  • M. R. “Experimental investigationof the influence of transverse dual protuberances ...
  • زاهدزاده، م., م. زاهدزاده، و م. قلم باز, «مطالعه عددی ...
  • زاده، ز., ق. باز و محمد. «مطالعه عددی پاشش دو ...
  • M. Salehifar et al., “CFD modeling for flow field characterization ...
  • D. Mokhtari, M. Hojaji and M. Afrand, “Experimental investigation of ...
  • P. S. Tide and K. Srinivasan, “Novel chevron nozzle concepts ...
  • A. Nageswara Rao and A. Kushari, “Underexpanded supersonic jets from ...
  • J. Lilley, “Design and optimization of propulsion systems employing scarfed ...
  • K. M. Aikens, G. A. Blaisdell and A. S. Lyrintzis, ...
  • R. W. Powers and D. K. McLaughlin, “Acoustics measurements of ...
  • T. H. New and H. M. Tsai, “Experimental investigations on ...
  • P. Behrouzi, J. McGuirk and C. Avenell, “Effect of scarfing ...
  • H. Bazdar, D. Toghraie, F. Pourfattah, O. Ali Akbari, H. ...
  • H. Aratesh, R. Mashayekhi, M. Ghaneifar, D. Toghraei and M. ...
  • A. Moraveji, D. Toghraei. “Computational fluid dynamics simulation of heat ...
  • نمایش کامل مراجع