پیاده سازی عملی و کنترل آونگ معکوس در حضور اغتشاش

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEE18_074

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

کنترل آونگ معکوس یکی از مسائل کلاسیک و مورد توجه در کنترل سیستم ها می باشد که تاکنون روش های مختلفی برای کنترل آن پیشنهاد شده است. نقطه تعادل این سیستم از نوع ناپایدار بوده که اندک انحرافی باعث افتادن آونگ می شود. سیستم آونگ معکوس مورد استفاده در این مقاله متشکل از یک گوی و آونگ است که بر روی یک ارابه سوار هستند و قدرت حرکت کل مجموعه توسط یک تسمه ی متصل به سروموتور تأمین می شود. در این مقاله ابتدا به محاسبه مدل سروموتور و آونگ معکوس می پردازیم و سپس به خاطر دینامیک پرسرعت سروموتور در مقایسه با آونگ معکوس از آن صرف نظر می کنیم. در نهایت برای مدل ساده شده ی سیستم آونگ معکوس یک جبران ساز پیش فاز طراحی می کنیم و عملکرد آن را به صورت عملی مورد ارزیابی قرار می دهیم. آزمایشات عملی، حتی با وجود اغتشاش تقریباً قابل توجه، نشان از پاسخ مناسب سیستم کنترلی دارد.

کلیدواژه ها:

آونگ معکوس ، سروموتور ، هیسترزیس ، جبران ساز پیش فاز ، اغتشاش

نویسندگان

سیدمهدی براتی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان

جواد رضوانی جلال

مدرس و بورسیه دانشگاه صنعتی همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • "سیستم‌های کنترل خطی"، دکتر علی خاکی صدیق، انتشارات پیام نور، ...
  • "Biped Walking Stabilization Based On Linear Inverted Pendulum Tracking", S. ...
  • "Movement Screens", URL: _ :/www.cor- kinetic .com/ 1 19/ ...
  • ، _ ocumentation for the Bytronic Pendulum Version ...
  • "Control System Design and Simulation", J. Golten and A. Verwer, ...
  • نمایش کامل مراجع