بهبود عملکرد سیستم تعلیق در مدل یک چهارم خودرو با استفاده از کنترل پیش بین

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,206

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_537

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بهبود عملکرد سیستم تعلیق در مدل یک چهارم خودرو، با بکارگیری کنترلر فعال بر مبنای استراتژی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل (MPC) می باشد. بهبود عملکرد سیستم تعلیق خودرو همواره بر اساس دو معیار، بهبود راحتی سرنشینان و فرمان پذیری، مورد بررسی قرار م یگیرد. در این مقاله برای دستیابی به بهترین کیفیت راحتی، فرمان پذیری، از یک کنترلر فعال که بر پایه استراتژی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل عمل می کند، استفاده می شود. استراتژی کنترل پیش بین بر پایه محاسبه خط سیری از نیروی کنترلر به عنوان متغیر ورودی به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد سیستم تعلیق، بنا نهاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با دیگر کارهایانجام شده، نشان میدهد که میانگین مجذور شتاب شاسی و جابجایی نسبی شاسی و تایر حدود 98 درصد بهبود یافته است.

کلیدواژه ها:

سیستم تعلیق فعال ، مدل یک چهارم خودرو ، مدل کنترل پیش بین ، راحتی ، فرمان پذیری

نویسندگان

علی جمالی

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

میرشمس بهاء

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران